玻璃廠脫硝氨逃逸在線監測分析儀
2011年上半年,經常出現個別濾袋表面部分燒損現象。換新袋后,使用一段時間又出現類似現象。每條燒損濾袋表面燒痕多處,大多集中在濾袋中下部。經檢查發現,所用清灰脈沖氣壓偏低,不足0.5MPa,小于正常值;翻看運行記錄,當時袋除塵器進出口壓差,在2500~3000Pa左右。說明濾袋表面有積煤,脈沖壓力偏低,濾袋表面積煤不易振落。在正常生產時,濾袋環境溫度不低于65℃,濾袋表面積煤長時間處于該環境中,會產生自燃,從而燒損濾袋。經調整,清灰壓力恢復到0.6MPa以上,此后很長時間未再出現濾袋燒損現象。
2011年10月份左右,又出現了類似現象,但這次集中在個別風室,當時清灰脈沖壓力在0.6MPa以上,應屬正常。經檢查發現,氣動提升閥出現故障,閥蓋關不嚴,這樣,在脈沖振打時,很多氣體從關不嚴的出風口處被風機抽走,起不到振打清灰作用,造成濾袋表面積煤而自燃。經維修后,現運行正常,未再出現燒損現象。
3濾袋破損
2010年下半年,其中有個風室濾袋經常出現破損現象,更換新濾袋后,不超過3天又會出現破袋現象。位置總是出現在該風室幾個濾袋附近,而且破損部位集中在濾袋下部。經仔細檢查,發現正對該風室防爆閥內的防爆膜有破洞,正常生產時,袋除塵器內部為負壓,外部風從防爆膜破洞處進入除塵器內,濾袋被吹得來回擺動,相互摩擦而造成濾袋下部破損。更換破損防爆膜后,未再出現濾袋破損現象。
4壓差大
每年冬季較冷或下雪天氣,煤磨袋除塵器常常出現壓差現象,時接近3000Pa,嚴重影響了系統正常運轉。經查看,濾袋表面積煤粉較多,并且潮濕,有糊袋現象。究其原因:
①進廠原煤都需經過大棚儲存和入庫均化后再入原煤倉,冬季比春夏秋三季入磨原煤水分近兩個百分點;
②煤磨袋除塵器環境溫度低,雖然是三防濾袋,外有保溫,在同樣入口溫度情況下,冬季比夏季的除塵器內部溫度低2℃;
③冬季清灰氣壓不穩。壓縮空氣中含水分較大,管路中時有堵塞現象,尤其停磨一段時間,環境溫度降低,再啟動時,提升閥等清灰壓縮空氣系統時有凍塞,造成脈沖振打力量不夠,清灰不凈。
針對以上原因,采取了以下措施:
①煤磨袋除塵器入口溫度。一般在冬季,結合煤粉揮發低及壓差變化,1-2℃。
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